在空氣中和21MPa(3000psi)氣體氫環境中,對優化鋼和未優化鋼進行了疲勞裂紋擴展速率(FCGR)的測試。CT試樣的W=45mm和B=19mm,從鋼板加工得到。一半試樣為T-L取向,一半試樣為L-T取向,其中第一個字母表示加載方向,第二個字母表示裂紋擴展方向。L為縱向,即板材軋制方向,T為橫向軋制方向。所有的試樣都有裂紋延伸到板的厚度上。
可以得出以下結論:
1.在實驗室中成功地制備了具有良好清潔度和無帶狀組織的占主導地位的多邊形鐵素體組織,該組織具有不同的橫截面鐵素體晶粒尺寸和不同的分布狀況。
2.這將允許適當評估橫斷面鐵素體晶粒尺寸/分布對延性性能的影響,如給定組織在空氣和高壓氣態氫中的疲勞性能。
3.夏比沖擊試驗結果表明,兩種鋼的使用無差異,符合從低碳、低硫潔凈鋼所生產的多邊形鐵素體組織的預期,但未經優化的鋼,雖然具有相同的清潔度質量水平,由于橫截面鐵素體晶粒尺寸/非均質性的差異,脆性轉變溫度要高25℃,比優化后的鋼低溫韌性差。
4.初始裂紋試驗結果表明,優化后鋼的斷裂韌性明顯高于未優化的鋼。
5.空氣環境中疲勞試驗結果如下:
隨著ΔK的增加,未優化鋼的裂紋擴展速率比優化鋼表現出更大的發散性。
低強度未優化鋼的裂紋擴展速率比生產的具有各種貝氏體組織相高強度X70鋼的裂紋擴展速率高,低強度優化鋼的貝氏體含量為10%的X70產品的裂紋擴展率較低,與針狀鐵素體組織含量為10%的X70產品的裂紋擴展率相似。
6.在高壓氫氣(21mpa,3000psi)環境下的疲勞試驗結果如下:
優化后的鋼比未優化的鋼在氫環境下的抗裂紋擴展能力有了很大的提高。
在相似的氫氣壓力下,與兩種較高碳不同組織的鋼比較優化后的鋼的疲勞裂紋擴展速率,多邊形鐵素體/針狀鐵素體略粗(平均橫截面鐵素體晶粒尺寸在10-15μm范圍內)和較不均勻晶粒尺寸的X70表現明顯更好,而未優化的鋼與相同的兩種X70鋼的性能相同。
優化和未優化(空氣環境和高壓氫氣環境中)數據顯示了優化合金在21MPa(3000psi)氣態氫壓力下的性能,在低?Ks情況下,優化的鋼在21MPa(3000psi)壓力下抗裂紋擴展性能與空氣環境下的是一樣好或者更好。
7.在相同的合金設計、微觀組織和強度的水平下,在空氣環境中和高壓氫氣環境中均表明了橫截面晶粒尺寸/均勻性對疲勞裂紋擴展速率的重要性。